正導(dǎo)電纜技改、降耗和效益雙豐收
浙江正導(dǎo)電纜有限公司投入600萬元淘汰高能耗的絞對機和變壓器,以及對電磁調(diào)速注塑機進行變頻改造后, 不僅實現(xiàn)了年節(jié)電77萬度、產(chǎn)品廢品率下降30%等預(yù)期目標(biāo),而且新增銷售收入2850萬元,新增利潤216萬元,迎來了降耗和效益雙豐收。 浙江正導(dǎo)電纜有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)通信電纜、數(shù)據(jù)電纜和同軸電纜的高新技術(shù)企業(yè),該企業(yè)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于中國電信、聯(lián)通、鐵通、廣電等網(wǎng)絡(luò)建設(shè),上世紀(jì)末起批量出口海外市場,與北美、歐洲、中東、非洲的40多個國家和地區(qū)保持著貿(mào)易往來,還是世界500強英國電信集團的亞洲通信電纜供應(yīng)商。企業(yè)規(guī)模越做越大,生產(chǎn)過程中的高能耗也越來越突出,企業(yè)決策層越來越感到:節(jié)能增效是企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。
據(jù)"正導(dǎo)電纜"的一位負責(zé)人介紹:不技改,高能耗、低效益的設(shè)備使企業(yè)生產(chǎn)成本越來越高,而且工藝上也無法更新,將使企業(yè)失去市場競爭力。企業(yè)決定從去年開始籌建節(jié)能增效項目、進行設(shè)備改造。技改后,新型絞對機和變頻注塑機的單機能耗由原來的6.6度和23.0度降為現(xiàn)如今的4.7度和16.3度,再加上企業(yè)將生產(chǎn)車間內(nèi)起保護裝置的變壓器全部由S7型改用了S9節(jié)能型變壓器,每年能為企業(yè)節(jié)約用電77萬度。
由于電纜生產(chǎn)是典型的料重、工輕的行業(yè),原材料的價格幾乎占到了總成本的70%至80%左右。新引進的節(jié)能絞對機以及改造后的變頻調(diào)速注塑機采用了國內(nèi)先進的生產(chǎn)工序,不僅原材料成品率高,而且成品速度也大大提升。據(jù)介紹,該企業(yè)現(xiàn)在的廢品率比設(shè)備改造前下降了30%,制造成本明顯降低,為公司帶來了不小的收益